刀具小革新 降本又增效


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5月21日上午8时,豫西集团江河公司YT分厂机加生产线机声隆隆,一片繁忙景象,青年车工王耀晨生产准备就绪后,在技术人员和师傅的指导下采用新改进后的刀具进行切削作业。

“新刀具让单件产品的加工时间缩短了4秒,换刀时间也从原来的2分钟缩短到20秒,生产效率大幅提升。”该公司YT分厂副厂长王军民表示,这一项革新有效解决了制约切口工序生产的瓶颈难题。

今年以来,由于生产线设备老旧故障频出,导致该分厂生产效率偏低。3月底,该公司抽调技术骨干成立攻关团队,全力以赴攻克难关。经过一周的现场跟踪和分析验证,攻关团队认为,故障的原因主要是切断刀具的设计存在缺陷,在切削过程中因颤动导致产品缺陷。“切断和倒角两个工步间等待时间为5秒,还有改进的空间。”该团队成员表示。

随后,攻关团队将刀具装夹模式由焊接式改为夹固式,缩短刀具切深刃长和两个工步间的等待时间。经过一个月10余次的现场验证和试用,改进后的刀具和刀架在切口工序中已经达到工艺标准要求,能够满足生产需求。

该分厂技术员李帅兴说:“这类刀具的小改进能够解决生产过程中遇到的大问题。新刀具不仅满足生产需求,提高效率,而且寿命也翻了一倍,加工产品的质量得以显著提升,每把刀具的采购成本降低了30元。”( 卫静   郝红伟)